截至5月底,广州石化钢材库存金额从2010年初的850万元降到220万元,大大低于集团公司各企业的钢材平均库存水平。在企业清仓压库难度普遍存在的情况下,广州石化的钢材凯时娱乐城低库存是怎样“炼”成的呢?
改代利用,处理积压物资
“把关口前移,与设计对口,改代利用是最有效的方法。”该中心钢材计划员陈志华说。他们积极与工程设计部门沟通、联系,选取合适时机宣讲降库利库的必要性,并以实际行动取得工程设计部门的理解和支持。他们抓住新项目设计和设计变更等关键节点,及时把库存结构梳理清楚,提供给设计部门,供其参考。
2010年初,200吨/小时凝结水处理站项目需采购约3000米不同规格的不锈钢管线。在查对库存物资后,陈志华与设计人员积极沟通,使其在设计中代用了26项库存物资,利库金额约53万元。在该项目中,他还提出用低一级标准的GB8163无缝钢管代替GB3087低压锅炉管,实现利库400米。
把旧项目剩余物资用在新项目上,最大限度地利用项目工程余料,充分发挥其使用价值,是广州石化改代利用钢材的重要途径。
2010年下半年,200吨/小时凝结水处理站建设项目需采购某两种型号不锈钢管约1000米。业务员认真核对高酸油改造项目剩余的不锈钢管库存规格及数量,合理利库约310米,节约采购资金65万元。在520万吨/年减压炉改造项目中,他们把2007年高酸油改造项目剩余的440米不锈钢炉管和工艺管线代用在新项目中,节约采购资金99.8万元。
该中心还抓住大修和检维修的机会,与相关部门密切协作,精打细算,改代利用。在今年的加氢装置大修过程中,需要采购钢格板32吨。计划员主动与设备员沟通,到现场确认物资型号和质量状况,建议以2010年聚乙烯大修项目剩余的18吨复合钢格板代用,得到采用。
自2010年以来,该公司通过改代利用钢材节约资金500余万元,显著缩短了钢材交货时间,满足了生产建设需求。
抓源头,防止新增积压
“堵住源头,才能防止新增积压。”钢材采购员肖作奎介绍,“年度计划,更新计划,大修、检维修计划中的需求时间,往往会因生产需要产生变化。对这些计划采购量较大、性质比较特殊的钢材,我们通常会在采购前再三确认实际需求时间。”
该中心及时了解、准确把握现场钢材需求时间、需求数量,把握市场走势,充分发挥框架协议采购的优势,适时安排供应商送货,降低了库存。该中心还腾出库房,让供应商把生产周期较长的钢材放在里面寄售,随用随取,用后结算。他们把供应商库存情况纳入中心信息系统,以便随时掌控供应商的库存情况,保供、降本一举两得。据介绍,目前广州石化的钢材寄售库存量在100多万吨。
积极推进供应商回购
本着收益最大化原则,该中心积极与钢材供应商洽谈,对剩余积压物资、工程余料实行回购。回购对供应商来说是“亏本生意”,实施难度较大。该中心把回购条款与框架协议绑定,根据供应商协议比例确定回购数量。他们还与供应同类物资的供应商达成协议,回购产品,并联系钢材管件生产厂家回购适用的管材,对有回购意向的供应商积极协商促成,实现供需双赢。
两年来,他们共组织9家供应商回购库存积压物资152吨,回购金额达298万元,优化了库存结构。
积极开展调度调剂
广州石化与兄弟企业“互通有无”,把公司钢材库存物资明细表向兄弟企业“广而告之”,时刻关注兄弟企业的需求,及时“推销”,开展调度调剂,有效降低了钢材库存。
去年11月,在得知九江石化检维修急需某型号合金钢管后,他们马上与相关单位取得联系,建议以广州石化相近规格和材质的库存合金钢管进行调剂使用,得到采用,在帮助兄弟企业的同时,广州石化也降低了14.5万元积压合金钢管库存。
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